通過對多種水溶性淬火介質(zhì)進行實驗比較,找出其各自的優(yōu)點與特性,最后選定JEF型淬火介質(zhì);它的節(jié)能效果,淬硬性及應(yīng)用材料范圍廣等優(yōu)點尤為突出。
1.2 熱處理工藝
淬火加熱溫度按傳統(tǒng)加熱溫度計算再降低30℃—50℃,保溫時間各種材料不變。 1.3 試驗材料試驗材料規(guī)格、牌號及化學(xué)成分如表1所示;
1.4 試驗設(shè)備
試驗設(shè)備采用RX-45及RX-5中溫箱式電爐,鋼制淬火槽,淬火槽規(guī)格為600mm×300mm×300mm; 1.5 淬火介質(zhì)數(shù)量 初次試驗淬火介質(zhì)重量為24 kg。 1.6 介質(zhì)配比與濃度測定淬火介質(zhì)與水的配比為3:7,即:3份水溶性淬火介質(zhì)原液加7份水。對介質(zhì)濃度的檢測用婆梅比重計放在淬火液槽中可直接獲得讀數(shù)。婆梅密度為7.5,如不在此范圍可加原液或水進行調(diào)整。
1.7 試驗過程
(a) 將Φ10mm×180mm的65Mn棒料裝入Rx-5-9型箱式電阻爐加熱至810℃保溫后,用鉗子將試件取出,迅速放入已配制好的淬火介質(zhì)中冷卻,待工件與介質(zhì)溫度基本一致時取出,進行觀察、測試;
(b) 將Φ20mm×100mm的T8棒料裝入Rx-5-9型箱式電阻爐加熱至790℃保溫后,按(a)的操作步驟進行淬火與測試;
(c) 將80mm×40mm×16mm與Φ18mm×170mm的45鋼試件分次裝入RX-5-9型箱式電阻爐加熱至810℃保溫后,按(a)的操作步驟進行淬火與測試;
(d) 將Φ10mm×100mm 65Mn的工件(摟齒)裝入RX-45-9型箱式電阻爐加熱至810℃保溫后,用鉗子將工件取出,迅速放入淬火介質(zhì)中冷卻,待工件與介質(zhì)溫度基本一致時取出,進行觀察、測試。
1.8 檢測結(jié)果與分析
采用HR-150型洛式硬度計,分別對淬火試件進行洛氏硬度(HRC)檢測。試驗的材料、熱處理工藝及結(jié)果見表2;
從表2、表3及實驗過程可以看出:
(1)淬火溫度降低30℃-50℃仍有高的硬度;
(2)同一型號濃度的淬火介質(zhì),它適用材料的品種多,按傳統(tǒng)(常規(guī))熱處理工藝,中碳鋼(45鋼)與高碳鋼(T8)及合金結(jié)構(gòu)鋼(65Mn)是不能用同一種介質(zhì)淬火的,而JEF型淬火介質(zhì)就實現(xiàn)了這一目的;象T8鋼特別是在截面積稍大一些的零部件用油淬硬度不足,水淬易裂,所以一般采用水淬油冷的方式,但操作者不易掌握,經(jīng)常出現(xiàn)淬火后開裂或硬度達不到要求等現(xiàn)象。
依據(jù)以上實驗結(jié)果及分析,針對方捆機的部分胎模、沖模材料為T8的進行了傳統(tǒng)(常規(guī))熱處理和用JEF型水溶性淬火冷卻介質(zhì)進行淬火試驗比較,結(jié)果按傳統(tǒng)(常規(guī))熱處理5件沖模,其中2件不合格,即使合格者在生產(chǎn)使用過程中也出現(xiàn)開裂報廢,存在質(zhì)量安全隱患,改用JEF型水溶性淬火冷卻介質(zhì)進行淬火的沖模,淬火硬度高達64HRC仍未出現(xiàn)異常,上述幾種材料按傳統(tǒng)(常規(guī))熱處理工藝淬火,其結(jié)果見表3。
回火后投入生產(chǎn)效果良好,目前仍在生產(chǎn)作業(yè)中正常安全的服役。
2 工裝改造
根據(jù)現(xiàn)場生產(chǎn)條件的狀況,仍然采用原有傳統(tǒng)熱處理工藝流程,為節(jié)省開支利用原有的淬火槽與儲油箱,因JEF型淬火介質(zhì)不能混入油類等物質(zhì),故改造原有的油箱與淬火槽及循環(huán)系統(tǒng)。因介質(zhì)使用溫度所限制,再加上淬火槽與儲油箱是原有的較小,故增設(shè)了冷卻塔一座,考慮直接冷卻介質(zhì)時有飛濺與散熱揮發(fā)會造成不應(yīng)有的損失,又增設(shè)了一套換熱器與清水箱,把換熱器放在儲存箱中,用清水箱的冷水通過換熱器輸送至冷卻塔,使淬火液達到降溫之目的。
3 水溶性淬火介質(zhì)的應(yīng)用
3.1 摟齒熱處理
把JEF型淬火介質(zhì)母液900kg注入淬火槽中,然后加水2100kg稀釋,即為3:7的比例,實測婆梅密度為8.0稍高于7.5的規(guī)定。
摟齒由材質(zhì)為65Mn制造,原摟齒用油淬火加熱溫度為870℃,改用水溶性淬火介質(zhì)后的加熱溫度降低至820℃,而淬火后硬度為60HRC比油淬提高了10HRC,硬度均勻,優(yōu)于油淬;同時因高溫段降低了50℃之多,電力消耗節(jié)省較明顯,并且工件氧化現(xiàn)象明顯減少。因65Mn材料易氧化脫碳,不難看出降低了溫度很大程度上防止和減少了氧化脫碳現(xiàn)象,從而也是對熱處理質(zhì)量得以充分保證的條件之一。
為保證摟齒淬火質(zhì)量,在生產(chǎn)過程中一般每天都對介質(zhì)測試一次,高于婆梅密度7.5就加水進行調(diào)整,溫度控制在50℃以下,但在生產(chǎn)過程中有時達到近80℃,但工件硬度保持不變,介質(zhì)性能沒有發(fā)生變化。
3.2方捆機切刀熱處理
方捆機切刀有4種其厚度要求為14mm的板材,它是該產(chǎn)品關(guān)鍵件之一,原設(shè)計為T9鋼,要求熱處理硬度56HRC-60HRC,因市場買不到14mm厚的T9鋼板,臨時改為45鋼淬火用傳統(tǒng)方法水淬硬度不足,采用水溶性淬火介質(zhì)完全達到了硬度要求,解決了生產(chǎn)急需,保證了銷售供貨期限。
3.3討論
理想的淬火冷卻介質(zhì)應(yīng)具有如下特征:當(dāng)工件冷卻到高于650℃時,冷卻速度稍慢,以免工件變形過大,而在奧氏體(A)不穩(wěn)定區(qū)650℃-400℃冷卻時,應(yīng)具有足夠大的冷卻速度,以防止奧氏體發(fā)生珠光體轉(zhuǎn)變,在400℃以下冷卻時,其冷速應(yīng)趨于緩慢,以免馬氏體(M)相變時產(chǎn)生極大的內(nèi)應(yīng)力,引起變形甚至開裂。從應(yīng)用結(jié)果與材料的內(nèi)部顯微組織(見65Mn樓齒金相組織,圖1)特征及在冷卻時產(chǎn)生定溫放熱反應(yīng)現(xiàn)象及。JEF型淬火介質(zhì)冷卻曲線(見圖2)看, JEF型水溶性淬火介質(zhì)中的化學(xué)元素在300℃附近(320℃-280℃)的特定溫度下突然發(fā)生反應(yīng),反應(yīng)生成的熱流緊緊包裹在工件周圍使工件的冷卻速度驟然下降,隨機冷卻曲線出現(xiàn)斷點,過后工件又恢復(fù)正常冷卻速度;這一特性既保證了介質(zhì)的冷卻能力又解決了300℃附近的冷卻速度問題,使工件在強冷卻能力的介質(zhì)中迅速過冷、充分淬硬,當(dāng)溫度降到300℃附近時又突然緩冷,減小淬火應(yīng)力確保材料不開裂,畸變小。
4 經(jīng)濟效益分析
以生產(chǎn)摟齒計算,首先,由于降低了淬火加熱溫度,節(jié)電要超過10%,按此計算,每班至少節(jié)省30-40元;其次,由于以水代油無火災(zāi)隱患,無需配備更多的消防器具,節(jié)省了一定的開支。另外在勞保方面不用帶耐油防護手套,耐油鞋等防護用品;再次,最主要的是淬火介質(zhì)消耗減少,按往年熱處理工件數(shù)量需消耗3噸左右變壓器油,按2003年價格計算,價值為2.025萬元左右,使用、JEF型淬火介質(zhì),2004年,價值為0.455萬元,當(dāng)年節(jié)省1.57萬元,從另一個角度講用油淬火每噸工件介質(zhì)成本為370元,而用水溶性介質(zhì)成本每噸為82.8元:水溶性淬火介質(zhì)徹底解決了火災(zāi)的隱患,無污染,社會經(jīng)濟效益十分顯著。
5 注意事項
(1)水溶性淬火介質(zhì)為無機高分子復(fù)合結(jié)構(gòu),對工件有微腐蝕現(xiàn)象,對淬火后不再進行金屬切削加工的工件需要清洗,不然在存放過程中會生銹;解決的辦法最好是在回火后浸水清洗。
(2)在中國寒冷地區(qū)不宜在外存放,不然會把容器凍裂,在冬季生產(chǎn)時要特別注意循環(huán)管道的防凍。
(3)由于水溶性淬火介質(zhì)有定溫放熱反應(yīng)功能,對工件表面要求應(yīng)無明顯劃痕,否則易在此處造成淬火裂紋。
6 結(jié)語
(1)通過實驗分析與生產(chǎn)實際應(yīng)用,JEF型水溶性淬火介質(zhì)完全可以代替油,且它的淬火冷卻速度可通過濃度來調(diào)整。
(2)JEF型水溶性淬火介質(zhì)的冷卻速度隨其濃度的增加而減小,但要控制在一定范圍內(nèi)。
(3)同牌號同濃度的淬火介質(zhì)適用材質(zhì)多。
(4)濃度測試操作簡單、容易掌握。
(5)節(jié)能、降耗、高效、環(huán)保。