株洲304珩磨管現(xiàn)貨廠家
1.油缸直徑;油缸缸徑,內(nèi)徑尺寸。
2. 進出口直徑及螺紋參數(shù)
3.活塞桿直徑;
4.油缸壓力;油缸工作壓力,計算的時候經(jīng)常是用試驗壓力,低于16MPa乘以1.5,高于16乘以1.25
5.油缸行程;
6.是否有緩沖;根據(jù)工況情況定,活塞桿伸出收縮如果沖擊大一般都要緩沖的。
7.油缸的安裝方式;達到要求性能的油缸即為好,頻繁出現(xiàn)故障的油缸即為壞。
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B.基爾波申(KирпоциН)在研究鋼球硬度對磨礦指標的影響時指出,實驗室試驗證明,鋼球對各種類型的礦石都存在一個硬度的問題。按此說法,各種礦石的硬度值均不相同。這個說法是有道理的,值得進一步研究。我國首鋼大石河鐵礦的生產(chǎn)應用有力說明這個問題。大石河鐵礦1981~1983年使用了4種不同硬度的鋼球,各種球磨礦時的磨機利用系數(shù)說明:不同硬度鋼球有不同磨礦效果,但并非硬度的效果好,而是硬度恰當時效果才,2MnV鍛鋼球生產(chǎn)率,但HRC僅3~4,硬度恰當。
液壓油缸結構性能參數(shù)包括:
1.液壓缸
1)當缸筒與端蓋用螺栓緊固連接時,結合部分的零部件上有毛刺或裝配毛邊造成結合不良,從而引起初始泄漏;端面的O形密封圈存有配合間隙;螺栓緊固不良。
(2)當缸筒與端蓋用螺紋連接時未按額定扭矩緊固端蓋;密封圈密封性能不好。
(3)液壓缸進油管接頭處松動。為此,需消除引起管接頭連接松動的管件振動等因素;對管路通徑大于15 mm的管口,可采用法蘭連接。
液壓缸泄漏的其他原因
(1)缸筒受壓膨脹引起內(nèi)泄。排除方法為:適當加厚缸壁;選用合適的材料。
(2)活塞桿受力不當或導向套與活塞桿之間的間隙較大時,將出現(xiàn)活塞偏向缸壁某一方的情況受力方密封件被擠壓剪切損壞,另一方因間隙較大密封件在高壓油的作用下被撕毀沖壞,引起內(nèi)泄可采取更換新加工外徑略大的活塞;加大活塞寬度將活塞外圓加工成鼓凸形,改善受力狀況,以減少和避免拉缸;活塞與活塞桿的連接采用球形接頭等方法解決。
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機組換熱器內(nèi)高溫熱水通過2臺(一用一備)熱水循環(huán)泵與3噸保溫水罐內(nèi)低溫熱水強制循環(huán),本系統(tǒng)采用自控技術實現(xiàn)系統(tǒng)自動化,水溫水位顯示,可設定任意恒溫供水,實際使用時設定水溫在52℃。溫差跟蹤自動循環(huán),對3噸水罐內(nèi)的水進行加熱,儲熱水箱內(nèi)的水溫達到設定值時55℃自動停機。噸水罐后的供水管路實行閉路循環(huán),用水終端即開既有熱水;低水位控制點設計在2噸水位處,由于使用熱水低于此水位,本系統(tǒng)智能控制補入自來水,使冷水進入熱泵機組,加熱后將非定溫水頂入3噸水罐,水位升高直到警戒水位,此時由于較低溫度的水進入儲熱水箱,使水罐內(nèi)的水溫低于設定溫度時52℃,主機系統(tǒng)啟動開始工作,循環(huán)熱加熱到55℃自動停止運行。
加工新活塞時,好選用中碳鋼。如,選4號鋼而不選用耐磨鑄鐵。因45號鋼經(jīng)過熱處理后強度較高、韌性好且受熱后膨脹量大,可以減少因油溫升高使油的粘度降低而增加的泄漏量。對使用頻繁、油溫較高、安裝了加大外徑的活塞的液壓缸(如裝載機的)來說,當其油溫升高后,應在無負荷狀態(tài)下檢查活塞桿的伸縮是否自如。若有阻滯現(xiàn)象,則可能是活塞膨脹量過大所致,應適當停機降低油溫,之后這種現(xiàn)象將會逐漸消失,不會影響正常作業(yè)。的直徑;2.活塞桿的直徑;3.速度及速比;4.工作壓力等。
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杭鋼和新余鋼廠2座1000m3高爐均采用劣質微孔炭磚和劣質半石墨炭磚,高爐壽命僅4年左右,爐缸侵蝕嚴重被迫大修。2座高爐都受到鋅的嚴重侵蝕。鋅的滲透侵蝕能力極強,它以氣態(tài)滲入炭磚的氣孔裂紋,直到爐底低溫區(qū)下層炭磚。高爐原料鋅含量高對炭磚爐襯會造成嚴重侵蝕,但可以通過采取措施減輕危害或防止侵蝕。除減少入爐原料的鋅負荷外,采用優(yōu)質微孔炭磚完全可以防止鋅的侵蝕。武鋼5號高爐使用16年炭磚沒有被破壞,原因就是武鋼5號高爐采用了質量較好的微孔炭磚,高爐冷卻也比較好。