松下焊機,氣保焊機,松下電焊機北京總代理152011331237
KR系列CO2氣保焊機典型故障及排除方法
一.焊機故障原因
KR系列CO2氣體保護焊機以其先進的控制技術(shù)、松下焊機良好的焊接性能以及高可靠性得到了
眾多用戶的認可。眾所周知,松下電焊機不同于家電,大多都處在比較差的環(huán)境下工作,因此
從客觀上講,電焊機在使用過程中出現(xiàn)一些故障是在所難免的。究其產(chǎn)生故障的原因,從
維修的角度看不外乎以下三種:
內(nèi)部原因
外部原因
人為原因
具體來說造成電焊機故障的內(nèi)部原因主要是:
P板上的元器件損壞。
晶閘管模塊損壞。
接觸器、控變損壞。
主變、電抗器等器件損壞。
電流互感器損壞。
輸入組件損壞。
造成松下電焊機故障的外部原因主要是:
外電波動較大,其波動范圍超過了焊機正常工作所允許電壓范圍380V±10%。
送絲機控制電纜損傷。
輸入、輸出電纜連接不牢固。
CO2氣體不純。
環(huán)境條件惡劣(露天無防護措施使用,在粉塵、油煙較大或有腐蝕性氣體場所使
用)。
動物(蛇、老鼠等)進入機內(nèi)。
其它金屬異物進入機內(nèi)。
造成電焊機故障的人為原因主要是:
運輸中損壞(特別是流動作業(yè)的用戶經(jīng)常搬運電焊機)。
使用、保養(yǎng)不當(如操作者或其他人用手拽電纜的方式移動送絲機,導電嘴沒擰
緊等)。
修理中P板上的電位器調(diào)亂,或?qū)⒈kU插錯位置。
對維修人員來說,在著手檢修電焊機時,首先應根據(jù)電焊機的故障現(xiàn)象判斷故障的起
因是在焊機的內(nèi)部還是外部,然后通過現(xiàn)場觀察,向操作者了解和親自動手檢查以便迅速
準確地找到故障點。
KR系列CO2氣保焊機典型故障及排除方法
二.故障檢修的程序與注意事項
1.故障檢修的程序:
第一步:調(diào)整送絲機遙控盒上的兩個電位器,觀察焊機的空載電壓和送絲機的轉(zhuǎn)速,
根據(jù)焊機的空載電壓和送絲機的轉(zhuǎn)速是否受調(diào)確認故障現(xiàn)象。
第二步:根據(jù)故障現(xiàn)象推斷故障所在的范圍。
第三步:通過分析、檢查、測試等手段找出故障點。
第四步:用合格的部品更換損壞品或用其它手段排除故障。
2.檢修時的注意事項:
檢修的目的是迅速準確地排除故障,盡快使焊機投入正常使用。但在檢修時若不謹
慎從事,很可能會造成二次故障,或使簡單故障復雜化,所以在檢修過程中應注意以下
事項:
(1)動手前先根據(jù)故障現(xiàn)象進行分析,確有把握時再給焊機加電。
(2)發(fā)現(xiàn)P板上的元器件有明顯的損壞時,在未查出原因并排除之前,不能換上好
的P板或保險就立即通電試機。
(3)在通電檢查時如發(fā)現(xiàn)焊機冒煙、打火、異味、異常過熱等現(xiàn)象時應立即關(guān)機。
(4)P板上的電位器不要隨便調(diào)整。
(5)更換接觸器、SCR模塊、控變時注意原接線位置不要接錯。
(6)三種機型的P板不能互換。
3.焊機正常的簡易判斷標準:
按說明書要求安裝好焊機使之具備試機條件。
(1)電源開關(guān)及指示燈正常。
(2)氣體檢查開關(guān)正常。
(3)無異常顯示。
(4)加熱器電源有100V電壓輸出。
(5)按焊槍開關(guān)調(diào)送絲機遙控盒上的2個電位器,焊機的空載電壓和送絲機轉(zhuǎn)速應
受調(diào)。氣閥應可靠動作,有CO2氣體送出。
(6)手動送絲受調(diào)。
(7)試焊時,收弧“有”和“無”動作正常。
(8)風扇轉(zhuǎn)動風向應向下。
(9)停焊時無沖絲現(xiàn)象。
通過上述9點檢查可基本上確認焊機正常。
三.典型故障及排除方法:
1.故障現(xiàn)象:按焊槍開關(guān),無空載電壓,送絲機不轉(zhuǎn)。
故障原因:
(1)外電不正常。
(2)焊槍開關(guān)斷線或接觸不良。
(3)控制變壓器有故障。
(4)交流接觸器未吸合。
(5)P板有故障。
排除方法:
(1)在焊機的后面板輸入端子處,用萬用表測量三相輸入電壓,確認三相電壓是否正
常(正常值為380V±10%)。
(2)用萬用表檢查6芯控制電纜插頭的3#和5#插孔,按下焊槍開關(guān),觀察其有無約
220Ω左右的電阻,若為∞,說明焊槍開關(guān)回路斷路。此時可將焊槍開關(guān)插頭從
送絲機插座上拔下,按下焊槍開關(guān),測量該插頭的兩根插針,電阻值應近似為
零,若阻值很大或為∞,說明焊槍電纜內(nèi)的控制線斷或開關(guān)故障。若近似為零Ω,
說明故障發(fā)生在6芯電纜,應繼續(xù)查找故障點,檢查出故障原因后,重新接線。
(3)用萬用表檢查控變輸入、輸出電壓,確認是否正常,一次電壓正常值為380V±
10%,二次電壓分別為200V和20V(2組),若輸入電壓正常,輸出電壓不正常,
此時應斷開控變的負載重新測量,若還不正常說明控變有故障,應予以更換。
(4)檢查交流接觸器線圈阻值,100Ω以下、500Ω以上為不正常,需要更換。
(5)用萬用表電壓檔測量P板38-8點,按焊槍開關(guān),此兩點間的電壓應為零,否則
P板有故障,可更換P板。
(6)電焊機面板上的5A保險燒損,更換。
2.故障現(xiàn)象:焊接一會兒,異常指示燈亮。
故障原因:
(1)熱繼電器故障。
(2)超負載持續(xù)率使用。
(3)冷卻風扇不轉(zhuǎn)。
排除方法:
(1)用溫度計測量平抗及晶閘管模塊散熱器的溫度,正常時用萬用表檢查2個溫度
繼電器,確認故障時是哪個溫度繼電器動作,正常時繼電器2根引線間的電阻
為零Ω。若不是此值說明溫度繼電器有故障,應更換。
(2)在限定的負載持續(xù)率范圍以內(nèi)使用。
(3)檢查風扇及電容,有故障及時更換。
第一章KR系列CO2氣保焊機典型故障及排除方法
3.故障現(xiàn)象:焊接電流失調(diào)。
故障原因:
(1)6芯控制電纜有故障。
(2)遙控盒電流調(diào)節(jié)電位器有故障。
(3)P板故障。
排除方法:
(1)用萬用表檢查6芯控制電纜插頭4#~5#插孔,觀察有無斷線或短路。
(2)用萬用表檢查遙控盒電流調(diào)節(jié)電位器,阻值按指數(shù)規(guī)律變化。
(3)更換P板。
4.故障現(xiàn)象:電流表顯示的數(shù)值與實際電流不符。
故障原因:
(1)焊機兩輸出端子接線螺栓松動。
(2)輸出地線與母材接觸不好。
(3)焊機內(nèi)的電流互感器CT損壞。
(4)P板有故障。
排除方法:
(1)緊固兩輸出端子接線螺栓。
(2)使輸出地線與母材接觸可靠。
(3)更換電流互感器CT。
(4)更換P板。
5.故障現(xiàn)象:焊接電壓失調(diào)。
故障原因:
(1)6芯控制電纜有故障。
(2)遙控盒電壓調(diào)整電位器有故障。
(3)P板有故障。
(4)SCR模塊有故障。
排除方法:
(1)檢查6芯控制電纜[同故障3(1)]。
(2)用萬用表檢查遙控盒電壓調(diào)整電位器,阻值按線性規(guī)律變化。
(3)用萬用表檢查2組SCR模塊陰陽極和陰控極,確認SCR模塊有無故障。
(4)更換P板。
6.故障現(xiàn)象:能送絲,并有空載電壓,但不能引弧。
故障原因:
(1)焊機輸出電纜斷路或地線電纜沒有和母材連接。
(2)焊道油污太多或銹蝕嚴重。
(3)P板“簡易一元化/個別”切換開關(guān)SW10在“簡易一元化”位置,而遙控盒電
壓調(diào)整電位器規(guī)范電壓設置不對。
排除方法:
(1)檢查輸出地線電纜有無斷路及與母材的連接情況。
(2)清除焊道油污及鐵銹。
(3)調(diào)整遙控盒電壓調(diào)整電位器重新設置電壓規(guī)范。
7.故障現(xiàn)象:按焊槍開關(guān)立即燒8A保險。
故障原因:
(1)6芯控制電纜短路。
(2)P板故障。
(3)導電嘴與焊絲熔融在一起。
排除方法:
(1)用萬用表檢查6芯控制電纜6芯插頭的插孔1和6,應有大于0.8~1.2Ω的電阻,
如果小于此值可判斷電纜有短路故障。
(2)用萬用表檢查P板,Q10漏-源極、柵-源電阻和送絲回路的2只SCR,確認有無
擊穿損壞。另外還需進一步檢查確認P板上的連接器81對80和82對80點的
電壓是否對稱、相等,2組電壓值均為27V。
(3)檢查導電嘴,若導電嘴和焊絲熔在一起時,需更換導電嘴。
8.故障現(xiàn)象:無手動送絲,焊接時送絲正常。
故障原因:
(1)手動送絲開關(guān)損壞。
(2)P板故障。
排除方法:
(1)更換手動送絲開關(guān)。
(2)更換P板。
9.故障現(xiàn)象:送絲不穩(wěn)定。
故障原因:
(1)導電嘴用的不合適
(2)SUS導套帽與送絲輪槽不同心。
(3)焊槍電纜彎曲半徑小于300mm。
(4)送絲軟管淤塞。
(5)送絲管用的不對。
(6)焊絲排列雜亂有硬彎。
(7)送絲輪磨損。
(8)P板或送絲電路有故障。
排除方法:
(1)檢查焊絲和導電嘴,確認是否導電嘴用的不合適,若是應及時更換。
(2)調(diào)整SUS導套帽使之與送絲輪槽同心。
(3)將焊槍電纜拉直,使之彎曲半徑大于300mm。
(4)用壓縮空氣清理送絲軟管或更換送絲軟管。
(5)送絲軟管與焊槍應配套使用。
(6)剔除排列雜亂或有硬彎的焊絲。
(7)更換送絲輪。
(8)更換P板或檢查送絲電路。
10.故障現(xiàn)象:未按焊槍開關(guān)就送絲。
故障原因:
(1)焊槍開關(guān)接線短路。
(2)6芯控制電纜短路。
(3)P板有故障。
(4)加長6芯控制電纜接頭進水。
排除方法:
(1)不按焊槍開關(guān),用萬用表在焊槍開關(guān)插頭處檢查一線式電纜控制線及焊槍開關(guān)
是否短路,若控制線短路,更換焊槍,若開關(guān)短路時修理或更換開關(guān)。
(2)在斷電的情況下,不按焊槍開關(guān),在6芯控制電纜插頭處,用萬用表檢查6芯
控制電纜的插孔3與插孔5、6之間以及插孔4與插孔5、6之間的絕緣電阻,
前者阻值為無窮大,后者阻值應大于2.4KΩ。
(3)使加長電纜的6芯中間插頭脫離水源,打開插頭插座,將水擦干,使連接插針
和插孔的6芯電纜線間阻值恢復正常,然后再將插頭插上,并在接頭處采取防
水處理,以防再次進水。
(4)更換P板。
11.故障現(xiàn)象:氣體加熱器失靈。
故障原因:
(1)流量計加熱器電源線斷或插頭與插座接觸不良。
(2)加熱芯電阻絲斷。
(3)溫控裝置失靈。
(4)加熱器保險斷。
排除方法:
(1)在斷電情況下從焊機上拔下流量計插頭,用萬用表檢查插頭上的插孔1和3之
間的電阻,正常情況阻值應在30~40Ω之間。若為∞則說明加熱回路有斷線的地
方,此時應打開流量計加熱器護罩,進一步檢查以下部位:①電源線有無斷線;
②加熱芯有無斷路,雙金屬片觸點是否閉合接通。找到故障點排除之。
(2)更換加熱芯。
(3)更換溫控裝置。
(4)查找引起保險斷的故障點并排除,然后更換保險。
12.故障現(xiàn)象:焊縫產(chǎn)生大量氣孔。
故障原因:
(1)CO2氣體不純。
(2)氣體流量不足。
(3)焊絲伸出導電嘴過長。
(4)焊道有油污。
(5)空氣對流過大。
(6)噴嘴變形。
(7)CO2氣路受阻或漏氣。
(8)氣閥不動作。
(9)氣閥保險斷。
排除方法:
(1)使用純度高的CO2氣體。
(2)調(diào)整流量。
(3)焊絲桿伸長控制在10倍的焊絲直徑。
(4)清除焊道油污及鐵銹。
(5)在工作場地采取防風措施。
(6)更換噴嘴。
(7)檢查氣路,疏通或堵漏。
(8)檢查氣閥線圈的阻值和供電電壓,線圈阻值為100Ω左右,電壓為24V。
(9)更換P板上的1A氣閥保險。
13.故障現(xiàn)象:合上電源開關(guān)即燒5A保險。
故障原因:
(1)控變次級繞組短路。
(2)冷卻風扇繞組短路。
(3)交流接觸器線圈燒損。
排除方法:
(1)拆開焊機右側(cè)板,目測控變有無燒痕。
(2)斷開控變次級負載回路,使控變空載運行,接通電源開關(guān)看是否還燒5A保險,
若不燒,檢查次級各繞組的輸出電壓,若數(shù)值正常,說明控變無故障。斷電,
繼續(xù)下一步檢查。
(3)檢查冷卻風扇有無損壞。
(4)檢查交流接觸器線圈直流電阻,500KR型為150~160Ω,350KR型為345Ω,
200KR型為483Ω。
做完上述檢查后,更換損壞的部件。
14.故障現(xiàn)象:空載電壓低。
故障原因:
(1)電源缺相。
(2)SCR模塊故障。
(3)交流接觸器觸點燒損。
(4)P板故障。
排除方法:
(1)在焊機后面板輸入電源接線端子臺處測量三相輸入電壓。
(2)切斷電源,打開焊機兩側(cè)板檢查兩組SCR模塊。
(3)檢查交流接觸器觸點閉合情況。
(4)接通電源測量主變次級三相電壓,正常值如下:
500KR
50±1V
350KR
40.7±1V
200KR
28.2±1V
(5)更換P板。
15.故障現(xiàn)象:焊接時飛濺大。
故障原因:
(1)焊接規(guī)范不對。
(2)焊絲質(zhì)量不好。
(3)絲徑選擇開關(guān)位置不對。
(4)焊接過程中電網(wǎng)電壓波動過大。
(5)焊件及焊絲有油污或銹。
(6)晶閘管有故障。
(7)P板有故障。
(8)氣體有問題。
(9)焊絲桿伸長度過長。
(10)導電嘴、送絲輪或焊絲直徑配合不一致。
排除方法:
(1)重新調(diào)整焊接規(guī)范,方法如下:
A.
B.
根據(jù)焊接條件確定焊接電流。
根據(jù)焊接電流按下式確定焊接電壓:
U=0.04I+16±1.5
U=0.04I+20±2.0
I≤300A
I>300A
(2)更換焊絲。
(3)重新確認絲徑選擇開關(guān)。
(4)焊接過程中電網(wǎng)電壓波動不應超過標準供電電壓的±10%。
(5)清除焊件或焊絲的油污或銹。
(6)檢查SCR模塊。
(7)更換P板。
(8)使用高純度的CO2氣體或混合氣體。
(9)將絲桿伸長控制在10倍絲徑范圍內(nèi)。
(10)導電嘴、送絲輪、焊絲配合一致。
16.故障現(xiàn)象:收弧有狀態(tài),無工作送絲。
故障原因:P板故障。
排除方法:更換P板。
17.故障現(xiàn)象:“收弧無”狀態(tài)工作正常,“收弧有”狀態(tài)不自鎖無收弧。
故障原因:P板故障。
排除方法:更換P板。
以上只是簡單介紹了KR系列焊機在使用過程當中一些典型故障的排除方法。有些在
初次使用或稍有接觸但不太了解氣保焊機性能及操作方法的用戶,在使用KR系列焊機過
程中還會出現(xiàn)各種各樣的問題,這就需要我們從事技術(shù)服務工作的人員根據(jù)現(xiàn)場的具體情
況恰當?shù)剡M行處理。
四. KR系列焊機重點故障分析及相關(guān)改進措施:
1. P板電源部分二極管D1~D5燒損故障
在KR系列焊機P板故障中,電源部分整流二極管D1~D5燒損的問題多次出現(xiàn),并且
故障多見于6型P板(即ZUEP1186)。
1.1故障原因分析:
引起P板上二極管D1~D5燒損的原因主要有兩方面:一是由于將8A或1A保險插錯
位置造成;二是當1A保險被換成大容量保險,而控制電纜發(fā)生短路所造成。其中第一個
問題出現(xiàn)較多。
此問題發(fā)生在送絲電機用保險FU2(8A)或氣閥用保險FU3(1A)燒損時。當操作者
更換8A或1A保險時,誤將保險管插于FU2與FU3兩保險座之間(如圖2-2所示),或操
作者在焊機電源打開的情況下更換保險,不慎接觸到兩保險座之間造成短路,都會導致二
極管D1~D5燒損。這是因為兩保險座短路使得+24V電源(FU3的①端)直接對地(FU2
的②端)短路,從而造成電源回路中電流激增,導致整流二極管D1~D5燒損。實際損壞哪
個二極管則不確定,過去曾發(fā)生過D5燒損或D1、D3、D5燒損。
1~5型P板保險座為豎向排列,兩保險座之間間距較大,所以基本不會出現(xiàn)裝錯保險
的情況。
(2)控制電纜短路:
當6芯控制電纜中47號線(+24V氣閥電源)與15號線(地)發(fā)生短路時,正常情
況下會使氣閥保險FU3(1A)熔斷,從而對電路起到保護作用。但以往曾發(fā)現(xiàn)有些用戶將
FU3換成8A或10A保險,這樣在發(fā)生短路時保險就起不到保護作用,造成二極管D1~D5
燒損。
1.2處理方法:
(1)當二極管D1~D5燒損時,應首先檢查焊機的使用狀況,分析損壞原因,然后向
操作者說明,指導其正確操作使用。
(2)對由于更換8A保險管造成二極管燒損的,同時要分析一下引起8A保險燒損的原
因。正常工作時,送絲電機工作電流只有2~3A,如果8A保險燒損,則顯然是送
絲電機負載過重造成,此時應對送絲回路進行檢查,及時清理或更換部品,保持
送絲通暢。
(3)對于1A保險經(jīng)常損壞的情況,應檢查電纜是否有短路之處,不可隨意更換大容
量保險。
(4)檢查P板,如果焊盤、板條和過孔燒損不嚴重,則更換損壞的二極管即可排除故
障。但焊盤、板條、過孔燒損嚴重或P板還有其它故障時,需返回唐山松下進行
修理。
*注:二極管型號為:S5688GTPA3(或用國產(chǎn)1N4004代用)
1.3改進措施:
針對上述故障原因,公司對P板實施了改進措施。最新的7型P板將FU2和FU3兩個
保險座重新排列,使其拉開一定距離,以避免將保險裝錯位置;對于6型P板則在兩個保
險座之間加了隔離物。這樣就可以避免在更換保險時造成P板損壞。
2. P板上送絲制動管Q10(K851)燒損故障:
此故障也曾多次出現(xiàn),故障現(xiàn)象為按焊槍開關(guān)立即燒8A送絲保險。該故障多發(fā)生于6
型以前的P板。
2.1故障原因分析:
引起P板上Q10燒損故障的原因主要有兩方面:一是由于加長控制電纜接頭進水造成;
二是由于控制電纜67號線與15號線短路造成。Q10是一個場效應管,工作在開關(guān)狀態(tài),
其損壞機理是由于進水或電纜短路后造成P板邏輯控制紊亂,致使Q10以很高的頻率不斷
地導通-關(guān)斷,直至發(fā)熱燒損。
2.2處理方法:
(1)當加長電纜接頭進水后,應盡快將其擦凈、晾干,使接頭恢復正常的絕緣性能。
(2)對短路的控制電纜,查找出短路點,進行絕緣處理。
2.3改進措施:
針對上述故障,公司對P板進行了改進。改進后,即使控制電纜發(fā)生短路或進水,Q10
也不再損壞,但焊機由于P板邏輯控制紊亂將不能正常工作。待短路狀態(tài)排除后,焊機即
可恢復正常。
2.4 P板改進方案:
(一)ZUEP1185B、C(為2、3、4)
1)將電容C124(ECA1EM221B)、二極管D116(S5688GTPA3)、電阻R361
(ERDS2TJ153T)、R362(ERDS2TJ103T)、R363(ERDS2T100T)按圖4所示位置插
入P板。
2)用短路線將D116陽極與ZD20陰極短接,R361上、下兩端分別與IC12①、IC12③
短接。
3)按圖4所示,將打“×”的部位板條斷開。
3. P板上IC5(TC4572BP)和R245燒損故障
P板上IC5燒損時的故障現(xiàn)象為打開電源開關(guān)即有空載電壓和送絲;而R245燒損時按
焊槍開關(guān)焊機焊機不工作。
3.1故障原因分析:
經(jīng)過實驗分析確認R245和IC5損壞的原因如下:
(1)控制電纜47、67、61號線同時短路造成IC5、R245損壞。
(2)控制電纜47、67號線短路,且焊槍開關(guān)頻繁地開/關(guān),造成IC5損壞。
(3)控制電纜47、61號線長時間短路造成R245損壞。
(4)焊機正、負輸出電纜分別與控制電纜61和15號線發(fā)生短路時R245立即燒損。
3.2處理方法:
發(fā)現(xiàn)此故障后,首先要對焊機控制電纜和送絲機進行檢查。如檢查到控制電纜有破損,
應及時將破損處用絕緣膠布包好,對于破損嚴重的需更換控制電纜。另外要注意檢查送絲
機上焊槍開關(guān)插座處的控制電纜是否與焊機輸出電纜短路。
3.3改進措施:
針對以上故障原因,公司提出了相應的改進措施。
(1)去掉P板上二極管D84。
(2)將R245由ERDS2TJ101T(100Ω/0.25W)更換為M03WSJ242FSJ(2.4K/3W)。
經(jīng)過以上的變更后,即使在異常狀態(tài)下,IC5和R245也不會再發(fā)生損壞。
4.小結(jié)
從以上所介紹的內(nèi)容可以看出,造成這些故障的原因都與控制電纜短路有關(guān)。所以在
我公司提出相應的改進措施的同時,還需要加強對用戶的指導,使其掌握正確的操作方法,
并且在使用過程中注意對焊機進行維護,以減少故障的發(fā)生。
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